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如何防止水基切削液腐蝕機床?

時間 : 2024-04-19    作者 :

  近幾年,大多數(shù)工廠車間為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能,采購了多臺五軸數(shù)控加工中心。過去車間使用的是結(jié)構(gòu)簡單的數(shù)控機床,一直采用的是水溶性切削液,沒有關(guān)注到切削液可能對機床造成的影響,因此對切削液品牌選用沒有引起足夠重視。
 

  工廠車間在使用五軸數(shù)控加工中心之后,延續(xù)了之前切削液的管理方法和使用認(rèn)識,忽視了高端數(shù)控機床對切削液的使用要求。同時,切削液在設(shè)備使用中的狀態(tài)缺乏有效的檢測及維護(hù)方法,導(dǎo)致五軸數(shù)控加工中心經(jīng)過一段時間使用后,多臺加工中心陸續(xù)出現(xiàn)故障。經(jīng)廠家維修發(fā)現(xiàn),機床主軸電氣管線和內(nèi)置系統(tǒng)出現(xiàn)了由切削液引起的嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象,造成了設(shè)備電氣系統(tǒng)的隱形故障,故障停機已嚴(yán)重影響到正常的生產(chǎn)交付。
 

  本文對機床腐蝕問題進(jìn)行重點分析,并提出了有效的消控措施,避免機床腐蝕的產(chǎn)生。
 

  一、機床主要腐蝕情況
 

  1、主軸電氣管線腐蝕問題

  設(shè)備廠家維修拆開主軸內(nèi)部發(fā)現(xiàn),各種電氣管線都附著一些黃褐色物質(zhì),金屬表面已出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象,部分電氣管線外層膠皮已腐蝕硬化脫落,個別管線內(nèi)部已進(jìn)入切削液,故障分析之后發(fā)現(xiàn)與切削液有關(guān)。因為主軸管線內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜且腐蝕程度已造成故障隱患,需要對管線整體進(jìn)行更換,但機床配件進(jìn)口周期較長,造成長時間停機維修,損失較大。
 


主軸內(nèi)部腐蝕情況
 

  2、機床銹蝕問題

  設(shè)備出現(xiàn)故障進(jìn)行拆卸后發(fā)現(xiàn),機床內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)一些銹蝕現(xiàn)象,其中一臺 X 軸滾珠絲杠銹蝕嚴(yán)重,為保證加工精度進(jìn)行更換,現(xiàn)無法評估銹蝕對機床今后會造成何種影響。
 


 

  3、機床出現(xiàn)結(jié)晶物問題

  機床部分縫隙和表面存有一些結(jié)晶物質(zhì),形成的機理有待分析,這些結(jié)晶物質(zhì)附著力很強,較難去除,經(jīng)設(shè)備廠家維修后分析已對機床表面造成腐蝕,存在密封性能降低的隱患。
 

  結(jié)晶情況
 

  二、切削液造成機床腐蝕的原因
 

  針對上述機床出現(xiàn)腐蝕的情況,結(jié)合具體加工工況及切削液的使用情況分析如下。
 

  1、加工工件雜質(zhì)多,有鐵銹

  加工工件屬于大型鑄造件,內(nèi)腔雜質(zhì)多,表面存在鐵銹。工件經(jīng)過劃線和普通銑床工序后,轉(zhuǎn)到五軸加工工序,由于在五軸加工過程中,切削液除了起到加工潤滑、冷卻等主要作用外,同時將大量的鐵銹、沙粒、切屑等雜質(zhì)帶到機床的各處,如果鐵銹或切屑在機床內(nèi)部死角聚集或者不能被沖洗掉,會粘結(jié)在機床部件,導(dǎo)致切削液或水蒸氣長期凝結(jié)在鐵銹或切屑與機床粘結(jié)處,機床部件逐漸被銹蝕,甚至整個機床都會出現(xiàn)銹蝕問題。
 

  2、分析現(xiàn)場水質(zhì),相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)較差

  根據(jù)現(xiàn)場采集自來水水質(zhì)分析得出,氯化物、硬度、硫酸根離子含量偏高。例如,自來水的電導(dǎo)率偏高,氯離子和硫酸根離子含量偏高,不適合用于切削液混配,如果用于切削液混配,會造成機床銹蝕及切削液使用壽命降低。而過濾之后的純凈水,電導(dǎo)率及離子含量較低,適用于切削液混配,可以延長切削液使用壽命,降低機床銹蝕的風(fēng)險。
 

  3、結(jié)晶殘留形成原因

  原因一,水中的鈣鎂離子含量較高,同時在用切削液的抗硬水能力較差,導(dǎo)致切削液皂析出,長期粘結(jié)在機床部件上,形成結(jié)晶物。

  原因二,車間劃線工序為了在工件毛坯劃出清晰的線條,一直在毛坯表面涂一層白色石灰水,長時間的應(yīng)用使得大量石灰水混合在切削液內(nèi),切削液硬度升高,導(dǎo)致切削液皂析出,造成機床密封處積有附著力很強且較難去除的結(jié)垢物質(zhì),致使機床密封性能下降。
 


 

  4、切削液選型標(biāo)準(zhǔn)不清晰

  采購五軸數(shù)控加工中心之前,車間大多采用的是乳化液和成本較低的切削液,從車間設(shè)備管理人員到現(xiàn)場操作人員,對切削液的品牌選擇、選型和指標(biāo)要求上都沒有高度重視。
 

  5、現(xiàn)場切削液狀態(tài)長期缺乏檢測

  在生產(chǎn)過程中,操作人員最初是按照切削液比例要求配制并進(jìn)行濃度檢驗,直到下次切削液劣化更換,期間沒有嚴(yán)格執(zhí)行切削液濃度,PH 值等日常檢驗,因此存在現(xiàn)場切削液使用管理問題。
 


 

  三、消除和控制機床腐蝕措施
 

  根據(jù)造成機床腐蝕的原因,采取以下具體消控措施進(jìn)行整改。

  1. 增加工藝要求,工件毛坯在生產(chǎn)加工前,增加噴丸處理工序,消除鐵銹、沙粒等雜質(zhì)。

  2. 劃線工序不再使用石灰水,消除石灰沉積造成對設(shè)備的腐蝕。

  3. 通過幾種切削液比對試驗,選擇一種綜合性能較高,防銹性能較好的切削液。

  4. 用純凈水代替自來水配制切削液。雖然成本有所增加,但能夠提高切削液綜合性能指標(biāo),延長切削液的使用壽命,對設(shè)備防銹起到較好的作用。

  5. 建立切削液定期檢查制度并進(jìn)行記錄。規(guī)定操作人員定期檢測切削液濃度、PH 值等指標(biāo)。若切削液劣化,需要及時進(jìn)行更換,根據(jù)濃度變化補充新液,保證切削液質(zhì)量。

  6. 規(guī)定切削液廠家定期進(jìn)行細(xì)菌含量、氯離子含量等指標(biāo)檢測,協(xié)助并指導(dǎo)操作人員進(jìn)行切削液指標(biāo)監(jiān)控。

  7. 每天需要認(rèn)真點檢設(shè)備的切削液過濾裝置狀態(tài),確保其正常運行 ;每年至少清洗兩次冷卻系統(tǒng),并使用系統(tǒng)清洗劑進(jìn)行清洗。

  8. 定期對設(shè)備密封性能進(jìn)行檢驗,發(fā)現(xiàn)問題及時維修處理,防止切削液進(jìn)入機床內(nèi)部。

  9. 對刀庫、工作臺等易殘留切削液部位定期用切削液進(jìn)行清洗處理,避免出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。
 

  通過上述切削液對機床腐蝕的案例總結(jié)分析得出,由于工廠車間未重視切削液的使用和管理,造成高端設(shè)備故障停機,影響生產(chǎn)正常交付。機床腐蝕問題出現(xiàn)后,工廠車間經(jīng)過與廠家共同診斷分析,及時采取了行之有效的消控措施。目前,使用合適切削液后,五軸數(shù)控加工中心經(jīng)過一年多的生產(chǎn)運行,設(shè)備運行正常,并未出現(xiàn)之前存在的機床腐蝕問題。
 

  這也進(jìn)一步證明選擇合適的、不會對機床造成腐蝕的切削液,可以消除切削液對機床造成腐蝕的隱患,明顯降低設(shè)備故障率,同時提高了設(shè)備利用率,確保了設(shè)備的安全運行。